龙源技术在锅炉综改与火电节能技术方面发展怎么样?

龙源技术在锅炉综改与火电节能技术方面发展怎么样?

最佳答案 匿名用户编辑于2023/03/15 13:19

锅炉综改与火电节能技术引领者

 煤电锅炉综合改造后可实现低负荷稳燃,节能,效率提升 公司具备锅炉综合改造能力,覆盖锅炉侧改造各个环节。公司具备旁路烟道改造、 宽负荷脱硝、煤种改造及锅炉综合改造等技术,可为机组提供一厂一策的技术支持, 满足客户个性化需求。

承担我国首个亚临界变煤种 310g/kWh 综合节能减排改造项目,公司在 2015 年 7 月和 2016 年 6 月完成了#1、#2 机组锅炉的综合节能减排改造及超净排放项目,改造 涉及范围包括制粉系统、燃烧系统、风烟系统、汽水系统等,最终两台机组达到超低 排放指标和供电煤耗低于 310g/kwh 的指标(每台机组带约 20t/h 供热蒸汽),煤种由 淮北刘桥矿混煤改造后使用神华混煤。 改造具体涉及范围: 制粉系统:磨煤机、给煤机、煤粉仓、排粉风机、粗细粉分离器等 燃烧系统:燃烧器、送粉管道、微油点火等 风烟系统:一次风机系统、空气预热器、热二次风道优化等 汽水系统:省煤器、给水管道 燃烧系统改造可实现低负荷稳燃。公司通过采用双尺度低 NOx 燃烧系统,微油点火燃烧器等改造,改造后可由淮北刘桥矿混煤实现 100%神华混煤燃烧,且锅炉无严 重结焦现象,金属壁温无超温现象,各负荷工况下 NOx 排放由 320-360mg/Nm 3降低到 180 mg/Nm 3;最低稳燃负荷<40%BMCR;锅炉效率由 94%提升到 92.5%,降低煤耗 4.5g/kWh。

制粉系统改造后可降低用电率,降低煤耗,制粉系统由中储式制粉系统改造为中 速磨煤机正压直吹式制粉系统,对一次风机进行改造,拆除粉风机、粉煤仓、一次风 封箱、粗细粉分离器、输粉机等设备,改造后制粉系统综合电耗大幅降低,综合厂用 电率降低 0.72%,降低煤耗 2.3g/KWh,按机组年利用 5000 小时计算,年节约标煤 3680t。

汽水系统及空气预热器改造可满足全负荷脱硝 SCR 投入需求,提升运行效率。根 据全负荷脱硝需求,省煤器进行分级改造,在 SCR 出口烟道布置部分省煤器受热面,给给水管道进行改造,对空气预热器进行反转改造和密封改造。改造后满足全负荷脱 硝 SCR 投入需求,320MW 负荷下,SCR 入口烟气温度 380℃,下级省煤器烟温降低 40℃, 提高磨煤机出力,#1 炉磨煤机出口温度比#2 炉提高。

环保业务:低氮技术储备丰富,我国首台 NOx 排放小于 100mg/ Nm3低氮改造 机组 公司的低 NOx 燃烧技术能在保证锅炉效率的前提下,达到环保指标要求,同时具 有提高锅炉稳燃性能、防止锅炉结渣等优点。目前应用该技术产品的电站锅炉已有 670 余台,市场占有率 36%,处于行业领先地位。用户在利用该技术对锅炉的燃烧系 统进行改造后,在锅炉运行安全性和经济性方面都得到了明显提高,仅直接经济效益, 单台锅炉每年至少可节支 700 多万元。 降低 NOx 满足国家颁布的《火电厂大气污染物排放标准》,实现了环保效益与经 济效益双赢。该技术还成功出口应用到美国西星能源公司杰弗瑞电厂。

目前完成循化 流化床(CFB)锅炉低氮和增容改造项目 20 余台,已全部实现氮氧化物的超低排放 (NOx≤50mg/Nm3),其中,通过炉内低氮燃烧改造可以使炉膛出口 NOx 初始排放由 570mg/Nm3 降至 130-150mg/Nm3,锅炉效率基本不变。 全负荷 NOx 超低排放技术。采用以炉内高效低氮燃烧为主,炉外 SNCR 脱硝为辅, 通过优化炉内燃烧组织、合理物料循环控制、空气分级燃烧及烟气再循环相结合的方 式实现超低排放,该技术可使炉膛出口烟气中 NOx 含量降至 120~180mg/Nm 3以下,结 合尾部 SNCR 高效脱硝技术,实现 NOx 浓度小于 50mg/Nm 3的全负荷超低排放要求。 高效低氮燃烧技术主要有二次风系统改造技术、烟气再循环改造技术、旋风分离 器提效技术、返料系统改造技术、炉膛布风板风帽改造技术。

专项优化改造技术主要有锅炉提出力改造技术、降床温及炉膛温差改造技术、布 风均匀性改造技术、炉内喷钙改造技术等、煤质适应性改造技术、锅炉长周期运行技 术、锅炉控制系统优化技术等。

兼具软件实力,提供电站燃烧与运行智能化解决方案 燃煤电站锅炉低 NOx/燃烧只能调风控制系统。Thinox2.0 低氮燃烧智能调风控 制系统通过采用先进建模、优化算法和控制逻辑等相关技术,构建了面向二次风、SOFA 风的控制系统,实现锅炉煤质变化、负荷波动频繁等复杂工况下的智能调风、降低保 持 NOx 低排放。 Thinox2.0 低氮燃烧智能调风控制系统已成功应用于国电泉州电厂 300MW 亚临界 机组。优化控制系统投运后,SCR 入口 NOx 平均排放浓度降低 14.1mg/Nm3,、飞灰含 碳量下降 0.4%、每年节约标煤 1932 吨,按每吨标煤价格 700 元计算,则可节约燃料 费 135.24 万元,同时每年节省喷氨费用为 9.2 万元,项目直接经济总收益为 145 万 元,一年即可收回成本。

GC 协调及汽温优化控制系统。AGoniC 通过有机融合预测控制技术、神经网络学 习技术及自适应控制技术,提出了现代火电机组 AGC 控制的方案,实现机组 AGC 控 制、一次调频控制功能、协调控制等。根据机组实际能力,可达到 2.0%/min 或更高 的 AGC 运行速率和更好的负荷控制精度 0.3%,通过预测控制使燃料、给水等控制量 的波动幅度减小 60%以上,减少机组设备磨损、延长金属管材寿命、减少爆管等。 

新能源业务:公司混氨燃烧实现 40MW 燃煤锅炉氨混燃比 35%工业验证 NH3是较好的能源载体和载氢低碳燃料,NH3与煤在锅炉中混合燃烧极具潜力。H2 在常温下液化压力为 70MPa,储存和运输难度大、成本高,短期内无法解决,与 H2相 比 NH3体积能量密度高,常温下只需 0.7~0.8MPa 即可液化,方便储存和运输,也更加 安全可靠。NH3 作为可大规模利用的零碳燃料,如在燃煤锅炉中作为煤的替代燃料直 接利用,可大幅降低我国燃煤机组 CO2排放,以 NH3替代部分燃煤,采用 NH3与煤在锅 炉中混合燃烧的方式,是现阶段降低燃煤机组 CO2排放更现实的技术。

公司自主研发的燃煤锅炉混氨燃烧技术取得实质性突破,在 40MW 燃煤锅上炉实 现掺氨比例达 35%的工业验证并通过科学技术成果评审,在燃煤混氨领域的技术水平 达到国际领先行列,未来有望充分受益碳中和方向。

参考报告

龙源技术(300105)研究报告:火电“先立”助力燃烧龙头迎来业绩拐点.pdf

龙源技术(300105)研究报告:火电“先立”助力燃烧龙头迎来业绩拐点。等离子体无油点火技术具备节能降碳与灵活性双重效益,是锅炉岛改造的关键环节。公司背靠国家能源投资集团,是三大锅炉厂之外少数具备锅炉综合改造能力的企业,公司混氨燃烧或将开辟火电降碳新路径。截至22年中报,公司EPC/EP在手订单已达约8亿元,相对历史订单低点已翻倍。新一轮火电新建周期开启,叠加“三改联动”助力低成本碳达峰2020年火电投资仅553亿元,预计2024年火电新建投资可达3000亿元以上,4年CAGR约53%。按《全国煤电机组改造升级实施方案》,十四五期间节煤降耗改造不...

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